一波波的原料上漲,讓大部分加彈企業(yè)措手不及,欲哭無(wú)淚。如何進(jìn)一步壓縮運行成本,維持利潤空間,成為各廠(chǎng)亟需面對的問(wèn)題。本文以浙江某加彈廠(chǎng)利用離心式空壓機對原廠(chǎng)進(jìn)行改造升級為研究對象,探索如何利用離心式空壓機的各種優(yōu)越性來(lái)減少企業(yè)的運行成本。經(jīng)過(guò)半個(gè)月的相關(guān)測試和計算,發(fā)現出使用離心式空氣壓縮機后,該企業(yè)一年可節省資金約50余萬(wàn)元,從而證實(shí)了離心式空氣壓縮機在加彈企業(yè)的應用是有效的,可行的,可靠的。下面就以此為例給大家做一個(gè)簡(jiǎn)單的案例分析。
一、工廠(chǎng)概況
該廠(chǎng)原有1000型加彈機8臺,其中6臺為240個(gè)錠位,2臺為288錠位。使用某品牌低壓螺桿機2臺,分別是132KW-3公斤和90KW-3公斤。
后期工廠(chǎng)因擴建,需再增加2臺288錠位的1000型加彈機,達到10臺以上的規模??紤]到原有空壓機設備無(wú)法滿(mǎn)足后期運行,為了盡zui大程度節約成本,減少能耗,投入離心式空壓機替換所有螺桿機,并對現場(chǎng)空壓管道重新進(jìn)行優(yōu)化設計,供氣端到用氣瑞實(shí)現零壓降。
二、改造方案
(1)本次改造采用的是鈦靈特小型380V離心式空壓機,裝機功率227KW,排氣壓力1.7公斤,排氣量90立方每分鐘,以1臺替換原有2臺低壓螺桿機。
(2)原有管道屬于典型的枝狀管道系統,經(jīng)測試空壓機供氣壓力為2公斤,到了加彈機網(wǎng)絡(luò )噴嘴壓力只有1.6公斤,為了減少沿程阻力,對系統實(shí)行壓降,將管道改造成環(huán)狀,即機頭機尾同時(shí)進(jìn)氣,均衡壓力,減少能耗損失。
離心機運現場(chǎng)圖
三、經(jīng)濟分析
下面利用實(shí)際測算的各項數據,就從兩方面給大家進(jìn)行對比分析:
1
效益分析
原螺桿機運行比功率:
324KW/90m3/min=3.6KW/(m3/min);
現離心機運行比功率:
227KW/90m3/min=2.25KW/(m3/min);
以每年運行8000小時(shí),浙江省工業(yè)用電價(jià)0.75元每度來(lái)計算,324KW-227KW=97KW,每小時(shí)節約97KW,97KW*8000小時(shí)*0.75元=58.2萬(wàn)元。
此圖為掛電表117小時(shí)的用電量顯示。
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技術(shù)分析
總體來(lái)說(shuō),該廠(chǎng)運行成本離心式空壓機比噴油螺機每年節省電費約58.2萬(wàn)元,易耗品成本每年節省約5萬(wàn)元,但是產(chǎn)品的回收期限僅為1.5年左右。同時(shí)使用離心式空壓機比螺桿機長(cháng)15年左右,按照離心機的使用壽ming20年看,就理論上可以節約成本1000萬(wàn)。
四、結論
從該廠(chǎng)的運行時(shí)效看,在guo家大力提倡節能減排,低碳經(jīng)濟的現在,離心式空壓機以其穩定的性能,低廉的維護成本和產(chǎn)出的高品質(zhì),在紡織行業(yè)的應用將越來(lái)越廣泛,是企業(yè)節能增效的有效方式。